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石灰石浆液ph控制

石灰石浆液ph控制

2020-03-19T21:03:12+00:00

  • 湿法脱硫石膏浆液品质及控制措施百度文库

    PH值由石灰石添加量来控制,加入的石灰石越多PH值越高。运行中PH值必须保持在适当数值,PH值升高提高了系统碱度,从而提高脱硫效率,但降低了石灰石利用率,增大了结 2019年1月15日  摘要:本文根据湿法脱硫吸收塔浆液pH值控制重点,阐述pH值控制稳定的重要性,并结合脱硫反应机理对石灰石反应盲区成因分析,提出预防措施。 关键词:湿 湿法脱硫吸收塔pH值控制原理及异常分析中国期刊网2021年3月3日  以某电厂湿法脱硫石膏含水率严重超标现象为案例,通过对脱硫系统设备状况、入口烟气成分、浆液品质以及运行控制等影响石膏含水率的主要因素进行排查分 烟气脱硫系统石膏含水率高原因分析及控制浆液石灰石的供浆自动化控制即通过PID调节器实现对吸收系统的PH值稳定调节,从而实现对烟气脱硫效率的高效稳定运行。 PID调节器,全称是比例积分微分调节器,是对被调量与给 湿法脱硫中的石灰石供浆自动化控制 百度文库石灰石浆液箱的液位是根据检测的液位信号, 采用单回路闭环控制。 石灰石浆液浓度的控制可通过保持石灰石给料 量和工艺水(与过滤水)流量的比率恒定,以 开环方式控制 也有 石灰石湿法烟气脱硫装置的运行参数检测与控制 百度文库

  • 石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程通用技术规范中华人民

    2018年5月1日  本标准规定了石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫工程设计、施工、验收、运行和维护的技术要求。 本标准首次发布于2005年,本次为首次修订。 石灰石/石灰-石膏 1 湿法脱硫 pH 值分区控制技术的实验研究 在钙基湿法烟气脱硫工艺中, 烟气中的 SO2 等酸性气体在吸收塔 2内与石灰石浆液接触并进行吸收,生成的 HSO3 和 SO3 被空气氧化成 石灰石石膏湿法烟气脱硫pH值分区控制技术的研究及应用在石灰石–石膏湿法烟气脱硫中,浆液pH值是影响脱硫系统性能的重要控制参数,本文通过对影响pH值的因素进行分析总结,确定pH计的合理安装位置,并根据排浆泵运行特点对其 湿法烟气脱硫pH值分析及控制方法研究 汉斯出版社石灰石浆液密度配合FGD入口SO2浓度、FGD出 口SO2浓度、原烟气流量、吸收塔浆液pH值,来 控制出口SO2浓度和吸收塔浆液pH值,因此需要 保证进塔石灰石浆液浓度保持一定 石灰石浆液制备系统 百度文库2021年10月25日  需控制的参数主要有:石灰石的碳酸钙含量、石灰石浆液细度、燃煤硫份。 需调整的参数主要有:浆液pH值、吸收塔浆液池液位、浆液密度、氧化风量和浆液循 控制与提高脱硫石膏品质的途径北极星大气网

  • 脱硫PH自动控制 百度文库

    1参数的控制 生产中为了使脱硫率和石膏纯度达到要求, 控制吸收塔中的pH值、石灰石浆液的输入量以及石膏浆液的抽出量是重中之重。 根据设计要求,吸收塔内pH值应控制为54,既能保证石膏的 纯度,又能实现规定的脱硫率。 至于石灰石浆液的输入量 2021年10月25日  为控制石灰石浆液的闭塞,首先要控制并提高吸收剂的纯度,降低进入系统的杂质;二是要提高亚硫酸盐的氧化率,增加氧化风量,降低pH值等;三 控制与提高脱硫石膏品质的途径北极星大气网2019年6月27日  pH值越高,越有利于SO2的吸收,但不利于石灰石的溶解。某电厂pH值控制采取非变频间断供浆方式,该方式在200mg/Nm3 环保限制期间具有逻辑简单,可靠性强,自动控制稳定的特点。但是该方式系统控制精度低,系统超调量大,吸收塔入口二氧化硫 技术 燃煤电厂湿法脱硫系统常见问题与解决措施石灰石实践证明,用石灰石浆液加镁的脱硫工艺,PH控制在55—62左右都能取得比较理想的脱硫效果。 在实际控制过程中,通过测量原烟气流量和原烟气中二氧化硫含量计算出原烟气中的质量流量C,利用C来计算石灰石浆液质量流量的 理论值。烟气脱硫吸收塔PH值控制策略优化研究 百度文库2013年7月23日  吸收塔浆液pH控制是石灰石一石膏湿法脱硫反应的核心,它受机组负荷、原烟气SO2浓度、脱硫效率控制值、石灰石品质等条件的影响。 在一定范围内,pH值越高越有利于SO2的吸收提高脱硫率,但当pH大于58时,石灰石中Ca2 的溶解速度就减慢,SO32 脱硫吸收塔浆液密度控制区间多少合适?

  • 脱硫正常ph值多少 百度知道

    2017年9月27日  另外,适当调高吸收塔浆液的pH值,有助于提高脱硫效率。 这是因为,浆液pH值高,说明浆液中石灰石浓度大,有利于快速脱硫;当pH超过58,浆液中氢离子减少,会阻碍Ca+析出,以致脱硫效率不升反降;当pH值为59时,浆液中所含CaCO3浓度达到298%,CaSO42H2O的浓度 在石灰石–石膏湿法烟气脱硫中,浆液pH值是影响脱硫系统性能的重要控制参数,本文通过对影响pH值的因素进行分析总结,确定pH计的合理安装位置,并根据排浆泵运行特点对其运行方式进行优化,同时对石灰石浆液流量控制方式进行分析,选择前馈–反馈控制系统方式,保证浆液pH值测量的准确性 湿法烟气脱硫pH值分析及控制方法研究 汉斯出版社2023年3月31日  LIFAC脱硫工艺采用石灰石粉作为SO2吸收剂。其脱硫过程分为两个阶段。阶段是炉内脱硫,石灰石粉由气力喷入炉膛内8501150℃区域,石灰石粉分解成CaO和CO2,部分CaO和烟气中的部分SO2反应生产CaSO4第二阶段活化器内脱硫,热烟气进入活 火电厂石灰石脱硫工艺 知乎脱硫系统浆液流量控制 摘要:本文主要针对燃煤机组脱硫中存在的脱硫效率和PH值综合控制问题,重点介绍了吸收塔供浆流量控制原理,并就实际控制中如何协调好脱硫效率、PH值、石膏品质等问题进行了分析,提出了两种控制方法,最后对实际控制对象进行了 脱硫系统浆液流量控制 百度文库利用4号、2号、3号机组检修之际,按1号机组调试的控制策略对其他3套供浆自动调节系统进行改造。各套供浆调节系统逻辑修改完成后,利用各自脱硫系统检修后重新运行之际,进行供浆调节系统的参数整定、设定值扰动试验和机组变负荷试验,投运后各回路都能很好地将pH值控制在定值内,保证了 石灰供浆流量调节系统的优化及其投运 百度文库

  • 烟气脱硫系统石膏含水率高原因分析及控制浆液

    2021年3月3日  在石灰石石膏湿法脱硫装置的实际运行过程中,影响石膏脱水效果的主要因素有:煤质、入口烟尘质量浓度、浆液pH 3)浆液pH值控制 偏高。 2020年3月25日—3月31日(09∶00—24∶00)期间,机组保持在较高负荷(650MW左右)下运行,为控制烟囱 2018年8月26日  当pH值超过60后不仅脱硫效率提高不多,未反应石灰石浓度却增加较多,石膏纯度将明显下降。 吸收塔内浆液的pH值,必须控制在规定范围内,pH值过低会导致浆液失去吸收能力,最终影响SO2的脱除率和副产品脱硫石膏的质量。 同时pH值过高系统还会 吸收塔浆液pH值对脱硫系统影响及pH值异常情况分析doc2006年5月8日  吸收塔浆液 pH 值控制系统是通过调节流入吸收塔内石 灰石浆液的流量来保证吸收塔内石灰石浆液 pH 值的。目前, 吸收塔浆液 pH 值控制系统有两种[1],如图 2 所示,其中(a) 为单回路前馈反馈控制系统,(b)为串级前馈反馈控制系 统。 44385 44692吸收塔浆液pH值控制系统的分析与改进 百度文库2019年7月29日  31GGH优化运行措施 石灰石湿法脱硫技术运行优化,优化GGH,采取以下措施: 1)压水冲洗。 若GGH的差压高于500Pa,则需要采取高压水冲洗措施,对机组高负荷阶段进行冲洗,需要注意的是要避开锅炉吹灰。 为了防止发生管道与设备结垢问题,在FGD装置停止 火电厂石灰石湿法脱硫技术运行优化详解 知乎经验显示,吸收剂浆液的pH值控制在55~60之 间, pH值为56时最佳,此时酸性气体的脱除率和 石灰石的溶解速度都很高。 吸收塔浆液池中的pH值 是通过调节石灰石浆液的投放量来控制的,而加入 塔内的新制备石灰石浆液的量取决于预计的锅炉负 荷、SO2含量以及实际的吸收塔浆液的pH值。吸收塔PH值对脱硫系统及效率的影响 百度文库

  • 吸收塔浆液的pH值对脱硫系统的影响及pH值异常情况分析

    吸收塔内浆液的pH值,必须控制在规定范围内,pH值过低会导致浆液失去吸收能力,最终影响SO2的脱除率和副产品脱硫石膏的质量。 同时pH值过高系统还会产生结垢堵塞的后果。 pH值的稳定是通过石灰石给料量,进行在线动态调节实现的,单回路吸收塔中最佳的 2021年9月21日  石灰石品质对湿法烟气脱硫系统运行的影响及对策某些时间段石灰石品质会降低,给脱硫系统的运行带来很多问题,使吸收塔浆液起泡溢流加剧,pH 石灰石品质对湿法烟气脱硫系统运行的影响及对策北极星大气网pH值除了影响S02吸收外,还影响结垢、腐蚀和石灰石粒子的 表面钝化。因此,浆液pH值应控制适当。采取消石灰石浆液时,pH值控制为5〜6,采用石灰石浆液时,pH值控制为6〜7。 22吸收塔内的液气比 (1)液气比(L/G,L/G)。石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺影响因素 百度文库2018年12月11日  湿法脱硫系统中,一般设置2台PH计,正常运行时一般取2台PH计测量值的平均值,用于吸收塔石灰石浆液投加的闭环自动控制,一般把吸收塔PH值设在5060,系统自动比较测量值与设定值的大小。湿法脱硫系统中PH值和浆液密度测量方法的优化中国期刊网根据CEMS测量数据计算进入吸收塔中SO2总量和SO2脱除效率。根据SO2总量,控制加入到吸收塔中的石灰石浆液量。通过改变石灰石浆液量调节阀的开度,来实现石灰石量的调节。而吸收塔排出浆液的PH值作为SO2吸收过程的校正值参与调节。 三、影响pH值吸收塔浆液的pH值对脱硫系统的影响及pH值异常情况分析

  • 石灰石湿法烟气脱硫装置的运行参数检测与控制 百度文库

    5石灰石浆液箱的液位与浓度控制 废水处理装置的运行控制:基本独立于脱硫装 置。 h 37 1吸收塔浆液pH值控制 由送入吸收塔的石灰石浆液的流量来控制,目 的是获得最高的石灰石利用率、保证预期脱硫 效率和石膏品质、适应锅炉负荷变化。2022年1月19日  该工艺以石灰石浆液作为吸收剂,在脱硫塔内与烟气逆流接触并充分混合,烟气中的SO2与吸收剂进行反应后,再与氧化风机鼓入的氧化空气发生化学反应生成石膏。 工艺流程图如图1所示。 在吸收塔底部设有浆液池,新鲜的吸收剂通过 供浆泵 打入到浆液 石灰石石膏湿法烟气脱硫工艺流程图 知乎2021年3月13日  吸收塔内pH值控制在56±03范围内,这个pH范围需要严格控制,维持较低pH氛围(酸性)可以减少塔内晶体析出和结垢,同时又必须达到脱硫效率所要求的吸收推动力(碱性)。吸收塔内pH是由石灰石浆 浅析某火电厂烟气脱硫的pH测量存在的问题 知乎石灰石浆液制备系统 f一、石灰石浆液制备系统概述 本系统由石灰石卸料系统、湿磨系统、浆液储存箱组成。 两台机组的脱硫装置设置一套公用的石灰石卸料系统,主要包括1个 卸料斗,1个石灰石仓,1台斗提机等;卸料斗满足15吨的自卸车要求, 石灰石仓的 石灰石浆液制备系统 百度文库2017年12月31日  脱硫石灰石浆液、石膏成分分析法doc,吸收塔(石膏)浆液分析 对于湿法脱硫而言,脱硫反应存在最佳反应pH值。同时为防止系统结垢,应控制浆液pH和密度在指定范围。氯离子含量是浆液吸收倍率的反应,同时也是防止系统腐蚀的重要控制指标。 11 pH 打开pH测定仪预热半小时,用标准缓冲液进行定位 脱硫石灰石浆液、石膏成分分析法doc 原创力文档

  • 浅析某火电厂烟气脱硫的pH测量存在的问题浆液

    2021年3月14日  吸收塔内pH值控制在56±03范围内,这个pH范围需要严格控制,维持较低pH氛围(酸性)可以减少塔内晶体析出和结垢,同时又必须达到脱硫效率所要求的吸收推动力(碱性)。吸收塔内pH是由石灰石浆液的输入量和石膏的输出量控制的。2021年4月26日  石灰石中CaC03的含量一般不低于90%。石灰石质量对脱硫效率和副产品石膏质量起着重要作用。如果降低石灰石的硬度,石灰石破碎和制浆的单 耗将大大降低,节约运行成本。 232确定合理的酸碱度控制范围 优化浆液的pH值,选择钙硫比,可以直接影响石灰石石膏湿法脱硫系统节能管理中国期刊网2018年5月23日  石灰石烟气脱硫浆液的浓度如何确定? 用 石灰石 浆液进行烟气脱硫,只知道脱硫剂石灰石浆液PH控制在53~55。 请问:浆液池里的石灰石浓度怎么算? 或者给个大致的浓度范围。 森林伊人。 吸收塔内主要固体物质是石膏,我们一般控制浆液脱水的浓度 石灰石烟气脱硫浆液的浓度如何确定?盖德化工问答2016年7月16日  pH是通过吸收塔入口烟气量及烟气中的SO:浓度来控制石灰石供浆量而进行调节的,石灰石一石膏湿法脱硫系统pH值的一般范围是5.0—5.8,北仑发电厂脱硫装置从调试投运以来一直控制在5.2~5.6之间,其范围比较大,当然与入口烟气S0湿法脱硫吸收塔浆液最佳ph值的优化研究 豆丁网2017年6月18日  因此湿式 脱硫工艺 的应用中控制合适的pH值和保持pH值的稳定是保证脱硫效率的关键。 PH值为60时,二氧化硫吸收效果最佳,但此时易发生结垢 石灰石石膏湿法脱硫效率分析 北极星环保网

  • 脱硫PH自动控制 百度文库

    1参数的控制 生产中为了使脱硫率和石膏纯度达到要求, 控制吸收塔中的pH值、石灰石浆液的输入量以及石膏浆液的抽出量是重中之重。 根据设计要求,吸收塔内pH值应控制为54,既能保证石膏的 纯度,又能实现规定的脱硫率。 至于石灰石浆液的输入量 2021年10月25日  为控制石灰石浆液的闭塞,首先要控制并提高吸收剂的纯度,降低进入系统的杂质;二是要提高亚硫酸盐的氧化率,增加氧化风量,降低pH值等;三 控制与提高脱硫石膏品质的途径北极星大气网2019年6月27日  pH值越高,越有利于SO2的吸收,但不利于石灰石的溶解。某电厂pH值控制采取非变频间断供浆方式,该方式在200mg/Nm3 环保限制期间具有逻辑简单,可靠性强,自动控制稳定的特点。但是该方式系统控制精度低,系统超调量大,吸收塔入口二氧化硫 技术 燃煤电厂湿法脱硫系统常见问题与解决措施石灰石实践证明,用石灰石浆液加镁的脱硫工艺,PH控制在55—62左右都能取得比较理想的脱硫效果。 在实际控制过程中,通过测量原烟气流量和原烟气中二氧化硫含量计算出原烟气中的质量流量C,利用C来计算石灰石浆液质量流量的 理论值。烟气脱硫吸收塔PH值控制策略优化研究 百度文库2013年7月23日  吸收塔浆液pH控制是石灰石一石膏湿法脱硫反应的核心,它受机组负荷、原烟气SO2浓度、脱硫效率控制值、石灰石品质等条件的影响。 在一定范围内,pH值越高越有利于SO2的吸收提高脱硫率,但当pH大于58时,石灰石中Ca2 的溶解速度就减慢,SO32 脱硫吸收塔浆液密度控制区间多少合适?

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    2017年9月27日  另外,适当调高吸收塔浆液的pH值,有助于提高脱硫效率。 这是因为,浆液pH值高,说明浆液中石灰石浓度大,有利于快速脱硫;当pH超过58,浆液中氢离子减少,会阻碍Ca+析出,以致脱硫效率不升反降;当pH值为59时,浆液中所含CaCO3浓度达到298%,CaSO42H2O的浓度 在石灰石–石膏湿法烟气脱硫中,浆液pH值是影响脱硫系统性能的重要控制参数,本文通过对影响pH值的因素进行分析总结,确定pH计的合理安装位置,并根据排浆泵运行特点对其运行方式进行优化,同时对石灰石浆液流量控制方式进行分析,选择前馈–反馈控制系统方式,保证浆液pH值测量的准确性 湿法烟气脱硫pH值分析及控制方法研究 汉斯出版社2023年3月31日  LIFAC脱硫工艺采用石灰石粉作为SO2吸收剂。其脱硫过程分为两个阶段。阶段是炉内脱硫,石灰石粉由气力喷入炉膛内8501150℃区域,石灰石粉分解成CaO和CO2,部分CaO和烟气中的部分SO2反应生产CaSO4第二阶段活化器内脱硫,热烟气进入活 火电厂石灰石脱硫工艺 知乎脱硫系统浆液流量控制 摘要:本文主要针对燃煤机组脱硫中存在的脱硫效率和PH值综合控制问题,重点介绍了吸收塔供浆流量控制原理,并就实际控制中如何协调好脱硫效率、PH值、石膏品质等问题进行了分析,提出了两种控制方法,最后对实际控制对象进行了 脱硫系统浆液流量控制 百度文库利用4号、2号、3号机组检修之际,按1号机组调试的控制策略对其他3套供浆自动调节系统进行改造。各套供浆调节系统逻辑修改完成后,利用各自脱硫系统检修后重新运行之际,进行供浆调节系统的参数整定、设定值扰动试验和机组变负荷试验,投运后各回路都能很好地将pH值控制在定值内,保证了 石灰供浆流量调节系统的优化及其投运 百度文库

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